舵機(jī)是船舶保持和改變航線的關(guān)鍵設(shè)備,保持舵機(jī)的正常運(yùn)行對(duì)船舶安全航行非常重要。液壓舵機(jī)按照其控制方式可以分為泵控型舵機(jī)和閥控型舵機(jī),其中常用的閥控型液壓舵機(jī)采用定量油泵為主油泵,一般都使用電氣遙控系統(tǒng)操縱電磁換向閥或電液換向閥,控制油液流向和轉(zhuǎn)舵方向。自動(dòng)操舵儀是海船最常見的航行設(shè)備之一,其主要作用是實(shí)時(shí)的操縱舵機(jī)系統(tǒng),確保船舶在設(shè)定的航向上。常見的操舵模式有非隨動(dòng)操舵、隨動(dòng)操舵和自動(dòng)操舵等三種,隨動(dòng)操舵需要配合使用舵角反饋;自動(dòng)操舵除了需要使用舵角反饋還需使用航向反饋,通過閉環(huán)調(diào)節(jié)完成對(duì)舵機(jī)的控制。本文講述的是某13800DWT國際航行油化品船上舵機(jī)電液換向閥彈簧屢次斷裂的案例,該船配備兩臺(tái)相同動(dòng)力的閥控型液壓舵機(jī),同時(shí)駕駛室配備了自動(dòng)操舵儀。 某日,該輪進(jìn)入航道,駕駛員為確保安全,啟動(dòng)了兩臺(tái)舵機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,自動(dòng)舵選擇了隨動(dòng)模式。航行途中,突發(fā)2號(hào)舵機(jī)電液換向閥失靈,經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),其彈簧已經(jīng)斷裂(如圖1所示)。雖經(jīng)舵機(jī)廠家檢查和更換彈簧,但在后續(xù)的營運(yùn)時(shí)間里,又多次出現(xiàn)電液換向閥彈簧斷裂現(xiàn)象,問題癥結(jié)始終沒有找到,船上只能通過增加彈簧備件,同時(shí)避免使用雙泵隨動(dòng)模式(包括自動(dòng)模式)來應(yīng)對(duì),這給船舶航行帶來了極大的安全隱患。 為查找問題原因,在碼頭啟動(dòng)雙泵,采用隨動(dòng)模式操舵,發(fā)現(xiàn)當(dāng)舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)到指定舵角位置時(shí),舵角圍繞指定角度往復(fù)跳動(dòng),轉(zhuǎn)舵機(jī)構(gòu)小角度左右擺動(dòng),電磁換向閥左右交替得電動(dòng)作,但使用單泵隨動(dòng)模式(含自動(dòng)模式)或雙泵非隨動(dòng)模式操舵時(shí),則沒有出現(xiàn)上述現(xiàn)象。因此判斷,彈簧斷裂的根本原因不是彈簧本身材質(zhì)的問題,而是舵機(jī)雙泵在隨動(dòng)模式(含自動(dòng)模式)下達(dá)到指定角度后反復(fù)回調(diào),致使彈簧過度疲勞造成的,那造成舵角反復(fù)回調(diào)的根本原因又是什么呢?是舵機(jī)液壓系統(tǒng)還是舵機(jī)電控系統(tǒng),亦或是自動(dòng)舵系統(tǒng)呢?筆者做了以下分析和提出了相應(yīng)的解決方案。 圖1 舵機(jī)電液換向閥彈簧斷裂圖 1、舵機(jī)液壓原理簡(jiǎn)析 圖2所示為該輪舵機(jī)液壓原理圖,當(dāng)油泵啟動(dòng)以后,液壓油被油泵抽吸,進(jìn)入圖中紅色虛線橢圓中的電液換向閥,當(dāng)沒有操舵指令時(shí),該閥閥芯處于中位,液壓油流回泵站;當(dāng)有左或右操舵指令時(shí),該閥閥芯處于左或右位,液壓油通過其內(nèi)部左或右的通道進(jìn)入到舵機(jī)專用閥中,帶有壓力的液壓油推動(dòng)專用閥的閥芯左移或右移,并打開左或右的主油路,最終通過左或右進(jìn)入到推舵油缸中,高壓側(cè)進(jìn)油,低壓側(cè)回油,最終實(shí)現(xiàn)舵葉的左右轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)雙泵運(yùn)行時(shí),操舵時(shí)的兩個(gè)電液換向閥均是同時(shí)左邊或者右邊打開,雙泵系統(tǒng)處于并聯(lián)運(yùn)行,系統(tǒng)總流量約等于單泵運(yùn)行流量的2倍。當(dāng)不操舵時(shí),舵葉依靠?jī)蓚€(gè)專用閥處于中位鎖閉油路,舵葉保持不動(dòng)。 圖2 該輪舵機(jī)液壓系統(tǒng)簡(jiǎn)圖 2、舵機(jī)電控操舵簡(jiǎn)析 圖3所示為該輪操舵電控回路原理圖,其舵機(jī)的操舵回路采用的是直流24V電源。當(dāng)圖中選擇開關(guān)S2(KM2為油泵啟動(dòng)后會(huì)閉合的輔助觸點(diǎn))選擇本地(舵機(jī)間)時(shí),左邊虛線橢圓中的開關(guān)(S11、S12)可實(shí)現(xiàn)左右非隨動(dòng)操舵;當(dāng)選擇開關(guān)S2選擇駕駛室時(shí),則駕駛室自動(dòng)操舵儀接管操舵權(quán)限,可實(shí)現(xiàn)非隨動(dòng)、隨動(dòng)及自動(dòng)模式的操舵。無論是本地還是駕駛操舵均是通過提供開關(guān)的閉合讓操舵中間繼電器(K11、K12)回路導(dǎo)通,操舵中間繼電器得電,其觸點(diǎn)進(jìn)而讓操舵電磁閥(2Y1、2Y2)回路導(dǎo)通,操舵電磁閥得電,即推動(dòng)圖2中的電液換向閥左或右移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)左右操舵。 圖3 電液換向閥電控原理圖 3、自動(dòng)舵隨動(dòng)模式簡(jiǎn)析 圖4為自動(dòng)舵參與的閉環(huán)調(diào)節(jié)示意圖,不同于本地操舵只能進(jìn)行非隨動(dòng)模式(按下開關(guān),舵機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng),松開開關(guān),舵機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)),該圖是隨動(dòng)模式下的一種調(diào)節(jié)流程簡(jiǎn)圖,隨動(dòng)模式及自動(dòng)模式均需要舵角反饋,進(jìn)行閉環(huán)調(diào)節(jié),即當(dāng)在駕駛室轉(zhuǎn)動(dòng)手柄到某個(gè)角度,可以松開手柄,自動(dòng)操舵儀采集手柄電位器以及實(shí)際舵角信息,通過控制計(jì)算,自動(dòng)舵通過其內(nèi)的固態(tài)開關(guān)控制舵機(jī)中間繼電器的得電時(shí)間,從而控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。為了準(zhǔn)確的到達(dá)指定角度,在要接近目標(biāo)值時(shí),自動(dòng)舵采用的是步進(jìn)控制方式,逐步逼近要達(dá)到的角度。 自動(dòng)舵實(shí)現(xiàn)步進(jìn)方式有3個(gè)重要參數(shù):舵機(jī)速率、定位進(jìn)動(dòng)量及舵角精度。其中,舵機(jī)速率是告訴自動(dòng)舵控制系統(tǒng)舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度的快慢,定位進(jìn)動(dòng)量是接近目標(biāo)度數(shù)時(shí)繼續(xù)前進(jìn)的參量,舵角精度則是最終停留度數(shù)與目標(biāo)度數(shù)的允許誤差范圍。舵角精度一般都設(shè)置在規(guī)范允許的范圍內(nèi),通常最大不超過1°;理論上,舵機(jī)速率參數(shù)設(shè)置的大一些,定位進(jìn)動(dòng)量參數(shù)設(shè)置的小一些,最終達(dá)到目標(biāo)角度的精度越高。 圖4 隨動(dòng)模式的調(diào)節(jié)閉環(huán)流程簡(jiǎn)圖 該舵機(jī)在非隨動(dòng)雙泵運(yùn)行及單泵隨動(dòng)模式(含自動(dòng)模式)下均沒有出現(xiàn)故障現(xiàn)象,僅在雙泵隨動(dòng)模式(含自動(dòng)模式)下出現(xiàn)了反復(fù)回調(diào)舵角的情況,經(jīng)單雙泵操舵運(yùn)行時(shí)間顯示,單泵操舵時(shí)間大約為25s左右,雙泵操舵時(shí)間大約在13s左右,雙泵運(yùn)行速度較單泵快了一倍,因此考慮原因主要如下: 1、來自于控制執(zhí)行系統(tǒng)的固有不同步,即液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)和電氣控制系統(tǒng)中觸點(diǎn)開關(guān)帶來的延遲,但是這個(gè)原因是系統(tǒng)固有的,并且影響也是比較小的。 2、自動(dòng)舵參數(shù)設(shè)置的問題,主要是舵機(jī)速率、定位進(jìn)動(dòng)量、精度三個(gè)參數(shù)的設(shè)置滿足不了雙泵運(yùn)行速率的要求,這是最根本的原因。 在分析故障原因的基礎(chǔ)上,我們給出了以下解決方法: 1、調(diào)節(jié)舵機(jī)流量,降低轉(zhuǎn)舵速度,匹配現(xiàn)有的自動(dòng)舵設(shè)置。該方法比較被動(dòng)且不實(shí)用。 2、滿足操舵習(xí)慣,保持轉(zhuǎn)舵速度不變,調(diào)節(jié)自動(dòng)舵3個(gè)參數(shù),將舵角精度(誤差)稍微調(diào)大一點(diǎn)(原來設(shè)置的為0.3°),最大不超過1°;將舵機(jī)速率適當(dāng)調(diào)大,步進(jìn)量適當(dāng)調(diào)小。 最終,通過3個(gè)參數(shù)的調(diào)節(jié),特別是將舵機(jī)速率參數(shù)調(diào)大,再次進(jìn)行雙泵隨動(dòng)及自動(dòng)模式下的操作驗(yàn)證,不再出現(xiàn)反復(fù)回調(diào)的現(xiàn)象,徹底根治了彈簧屢次發(fā)生斷裂的隱患。 該案例告誡我們,舵機(jī)系統(tǒng)的有些故障隱藏較深,其可能出現(xiàn)在與自動(dòng)舵協(xié)同作業(yè)的特定過程中。因此,相關(guān)從業(yè)人員一定要加強(qiáng)機(jī)電綜合知識(shí)的學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)的積累,將舵機(jī)故障隱患消滅在萌芽之中,確保船舶的航行安全。 |
|