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油泵磨損爐難燒,四軌苦心覓訣竅.........

 船舶講武堂 2021-11-21

焚燒爐是船上重要的環(huán)保設備之一,主要作用就是焚燒廢油和允許的固體垃圾【不含氯氟烴(因其對臭氧層有破壞作用)的塑料垃圾】。


某VLOC輪,焚燒爐的型號:OSV-900SAI,Capacity: 900KW(3240MJ/h),生產(chǎn)廠家:株式會社SUNFLAME CO.,LTD.;

主燃燒器(waste oil burner)型號:OSR-5A, 旋杯式,燃燒容量:Max.112kg/h;燒廢油時的容量:Waste Oil (Sludge):97KG/h[Lit/h] (33.5MJ/kg),Max. water content 40%;

廢油泵型號(sludge pump)型號:Trochoid gear type(內(nèi)嚙合式齒輪泵);oil rate@pressure: 290kg/h @98Kpa;
 
一:故障現(xiàn)象 

2021年6月,四軌發(fā)現(xiàn)焚燒爐近期工況不佳,廢油泵泵軸密封漏油及其出口壓力偏低,爐膛溫度不宜調(diào)控及每日焚燒量減少大不如以前。故,四軌決定先檢查廢油泵更換泵軸密封。拆檢后發(fā)現(xiàn)該泵泵軸出現(xiàn)磨損,形成溝槽。以及油泵兩側(cè)端蓋端面磨損嚴重,端面間隙較大,如圖一。   

   
因油泵相關(guān)備件不全,四軌只有在換新泵軸油封及軸承后對泵進行組裝。泵軸處雖不外漏廢油了,但由于泵軸和端面磨損嚴重,其容積效率較低,在把泵體上的溢油閥(relief valve)全部關(guān)閉沒有回油的情況下其出口壓力僅有0.77bar(使用廢油時的壓力),與油泵無磨損前正常運轉(zhuǎn)下的1.0bar(溢油閥沒有完全關(guān)閉且有回油時)相比油壓的確低了些,如圖二。


為了能控制船上廢油存量,四軌不得不把油泵出口的溢油閥(relief valve)全部關(guān)閉來對廢油進行繼續(xù)焚燒。不過,其發(fā)現(xiàn)爐膛點火正常,在使用輕油暖爐升溫階段,油泵出口壓力雖比0.77bar還要低一些,但爐溫也能在規(guī)定時間內(nèi)達到650℃以上,且火焰狀態(tài)基本正常??墒?,每當切換成廢油后爐溫就開始下降,且火焰極不穩(wěn)定,由火炬狀(燒輕油時)變成零星跳動散開形(燒廢油時),而油量調(diào)節(jié)閥已調(diào)到最大限制位。且只要配風系統(tǒng)稍有擾動,火焰便會熄滅報警。廢油進口溫度(93℃左右)正常,油泵出口油壓在0.77bar(切換到廢油時),廢油蒸發(fā)效果良好含水極少,廢油是來自燃油分油機油渣柜并未與廢滑油混用。四軌為此很詫異:油泵雖已磨損,但其溢油閥關(guān)閉后出口油壓也符合設計條件【說明書上規(guī)定是在0.4bar~0.8bar之間】,為什么燒輕油可以而燒廢油就會頻繁熄火呢?能否采取其它措施來繼續(xù)焚燒廢油?
二:故障判斷與處理

帶著疑問,四軌拆下主油路上的油量控制閥(flow control valve,俗稱油門),并對圖紙和說明書研究了一番。油量控制閥其實就是一個可調(diào)節(jié)流閥,如圖二。關(guān)于節(jié)流閥,眾所周知,主要是靠改變閥的開度以改變通流面積,進而調(diào)控流量大小。由該閥的流量特性公式:Q = C·A·(P- P)m 可知,影響節(jié)流閥流量穩(wěn)定性的因素如下表:

影響節(jié)流閥流量穩(wěn)定性的因素
Remark
1
C
隨節(jié)流口形狀和油液粘度而變的流量系數(shù)

2
A
節(jié)流口的通流面積

3
P前  
節(jié)流口前的壓力(本案例中與油泵溢油閥的調(diào)節(jié)有關(guān))

4
P后
節(jié)流口后的壓力(即閥的出口壓力,受負載變化的影響)

5
m  
由節(jié)流口形狀決定的指數(shù)

6
油溫
油溫變化將會引起油液粘度的變化(粘溫特性)

7
油的狀況
包括:油質(zhì)(含顆粒)、受壓、受溫、流速、使用時間、閥的材料
對閥口堵塞有影響
 
由上表可知,要想使爐內(nèi)火焰穩(wěn)定,燃燒正常,必須使通過可調(diào)節(jié)流閥的廢油流量增大且穩(wěn)定。結(jié)合現(xiàn)在的實際情況,油泵磨損嚴重致使節(jié)流閥的進口油壓(P前)偏低,即閥前后的壓差(Δp)變小,流量變小【假設影響閥的其它因素不變】。再有,廢油含雜質(zhì)較多,易引起閥口堵塞,造成流量不穩(wěn)。

綜上所述,四軌在測量(記錄)了可調(diào)節(jié)流閥原有的調(diào)節(jié)高度(如圖三)后,對該閥進行了分解和內(nèi)部通道清潔。在組裝時,特意使旋鈕高度比原來增加了2.0mm,即增大了該閥的通流面積(參數(shù)A)。意即通過增大通流面積A(相當于彌補了閥前油壓變低)來增大流量Q并使其穩(wěn)定。又對該閥后的接管進行了吹通檢查并清洗了進油濾器。

之后點爐升溫到650℃后,切換到廢油模式燃燒后,發(fā)現(xiàn)火焰的形狀與穩(wěn)定性比以前大為改觀,趨于向好。但火焰仍有跳動不太理想。再次拆解該油量控制閥,這次使旋鈕高度比原來增加了3.5mm,裝復測試后火焰穩(wěn)定,爐內(nèi)溫度控制良好,排煙溫度正常,廢油焚燒量接近焚燒爐的額定容量,減少了船存廢油量。就這樣使用了將近4個月。在下航次油泵備件到船后,四軌又對該廢油泵進行解體,換新相關(guān)備件,并通過調(diào)節(jié)油泵出口的溢油閥使其出口壓力設定在1.0bar。同時,也把油量控制閥的旋鈕高度調(diào)回原值。   
借此交流平臺,也要為四軌的良好敬業(yè)精神和踏實肯干的工作態(tài)度點贊?。。?nbsp;
 
三:焚燒爐的(日常)使用注意事項     

1:停爐前換用輕油充分沖洗廢油管路,因廢油含雜質(zhì)較多,停爐后極易沉淀造成管堵。

2:除按說明書的指導對焚燒爐進行常規(guī)保養(yǎng)外,需經(jīng)常清潔爐膛(包括通風口),檢查爐膛耐火泥的狀況,若有脫落,需使用合格的優(yōu)質(zhì)的耐火泥及時修補。

3:遵循操作手冊焚燒許可的固體垃圾并記錄。

4:不可輕易拆下流量控制閥的最大限位螺絲進行油量調(diào)節(jié),因為該油量的最大限制范圍已與焚燒爐的允許容量相匹配。在實際操作中,也應考慮該閥的最小穩(wěn)定流量限制設定,控制爐膛溫度和排氣溫度在規(guī)定范圍內(nèi),以防爐膛耐火泥過熱,產(chǎn)生裂紋、脫落等異?,F(xiàn)象。

5:停爐后一般情況下按程序設定進行冷卻,以使爐溫緩慢變化,不可隨意對爐膛進行快速冷卻。

6:在油泵狀況良好的情況下,油泵出口油壓(油量控制閥前的油壓)按銘牌顯示,要求設定為1.0bar。

7:若發(fā)現(xiàn)爐渣有粘墻現(xiàn)象,一般是由如下原因所致:

①:廢油燃燒過旺或燃燒室加熱不足,這是常見原因。則需重新調(diào)整進油量和爐膛冷卻空氣的速度。
②:在某些情況下,廢油粘度太高。則需提高油溫,改善廢油粘度。
③:有些廢物可能含有鈣等具有很強附著性的物質(zhì)。在這種情況下,只要經(jīng)常清理爐膛沉積物即可。
④:粘墻也有可能是主燃燒器,點火燃燒發(fā)生故障,風扇,儀器,控制系統(tǒng),安全系統(tǒng)等發(fā)生故障,或油路阻塞造成的。則需檢查整個系統(tǒng)。

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