一艘載重為八萬二千噸的散貨船,主機(jī)型號為:MAN B&W 6S60MEC-8.1 。 一天工前會后巡視機(jī)艙,發(fā)現(xiàn)共軌滑油自清濾器壓差指示器全部顯示紅色,自清濾器也在不停反沖洗。 檢查滑油壓力也在正常范圍內(nèi)。 于是決定先走旁通濾器,對自清濾器拆洗檢查。 拆檢反沖濾器時發(fā)現(xiàn)滑油乳化,立即檢查主滑油濾器,放殘?zhí)幏懦龅幕鸵踩榛?,如圖一:滑油乳化。 圖一:滑油乳化 通知駕駛臺主機(jī)降速,聯(lián)系公司說明情況,根據(jù)指導(dǎo)先停車漂航,查明原因。 測量主機(jī)油底殼,未見液位異常上升; 檢查艙底干爽整潔; 打開主機(jī)油底殼周圍空倉檢查未見積水,積油。 排除這里漏水進(jìn)曲軸箱的可能。 打開掃氣箱,主機(jī)曲軸箱檢查未見異常,未見有水滲漏。 排除空冷器漏水到掃氣箱,掃氣箱漏水到曲軸箱的可能。 拆下滑油冷卻器進(jìn)出油管接頭,保持淡水壓力在正常工作壓力,觀察主機(jī)滑油冷卻器未見有水漏泄。 很迷茫,水從哪里來? 無論怎么樣先要解決滑油乳化問題,好在船上有足夠的備用滑油,和機(jī)務(wù)請示后決定更換新滑油。 先把乳化的滑油駁運(yùn)到滑油沉淀柜,再打開油底殼道門通風(fēng),對油底殼徹底清潔。 在滑油管系的最低處對管路進(jìn)行放空操作,盡量把管路里的滑油徹底放掉,減少滑油污染的可能。 抽空滑油自清濾器,滑油濾器及滑油冷卻器里的殘油,減少系統(tǒng)殘留。 恢復(fù)滑油管線,濾器,冷卻器及曲軸箱,掃氣箱,油底殼狀態(tài)。沒有找到進(jìn)水點,存在安全隱患,還是不敢冒然加新滑油啟動主機(jī)。 工間休息聽值班機(jī)工說分油機(jī)排渣柜液位漲的比以前多,詢問四軌也沒有轉(zhuǎn)駁油渣。 大管輪去一探究竟,檢查發(fā)現(xiàn)主機(jī)滑油分油機(jī)目前停止?fàn)顟B(tài)下仍然有水從出水口流水,如圖二:出水口。 圖二:出水口 拆檢控制水閥組發(fā)現(xiàn)水封水控制閥卡死在常開位置,如圖三:水封水控制閥,圖四:閥芯組件。 圖三:水封水控制閥 圖四:閥芯組件 本船滑油分油機(jī)是日本三菱品牌,凈油出口沒有水分傳感器。 分析認(rèn)為: 滑油分油機(jī)運(yùn)行過程中,因為水封水控制閥卡死在常開位置水封水持續(xù)不斷的補(bǔ)入,過量的水分沒有破壞水封而是讓油水界面內(nèi)移,比重環(huán)口徑不變,導(dǎo)致多余的水和凈油一起回流到主機(jī)油底殼,油水在高速擾動下充分混合很難快速分層分離,如圖五:乳化滑油對比,所以滑油壓力變化不大。 圖五:乳化滑油對比 電噴機(jī)壓力滑油濾器精度更高,因此自清濾器壓差指示器先變紅。 找到問題就可以放心加油到油底殼了。 加完新滑油,啟動滑油泵,放殘,驅(qū)氣,檢查無誤后通知駕駛臺啟動主機(jī),經(jīng)過二十多個小時的努力奮戰(zhàn)恢復(fù)正常航行! 后來公司發(fā)報過來講幾個月前同樣的一條船主機(jī)油底殼進(jìn)水沒有及時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致增壓器損壞,主軸瓦燒蝕,不得不靠拖輪拖航。 經(jīng)驗總結(jié)及改進(jìn)措施: 1. 發(fā)現(xiàn)滑油乳化及時停車避免機(jī)損事故發(fā)生; 2. 系統(tǒng)分析查找事故原因,更注重細(xì)節(jié)的探究,這也是本次找到事故原因的基礎(chǔ); 3. 為避免類似事故發(fā)生,每天測量各艙室液位,發(fā)現(xiàn)異常一定及時報告盡快查明原因; 4. 沒有安裝滑油水分探測系統(tǒng)的船舶,建議在滑油分油機(jī)出口或者主機(jī)滑油主管路上加裝水分傳感器。 圖六:加裝水分探測器位置 5. 值班輪機(jī)員每天監(jiān)測滑油油質(zhì)。 以上內(nèi)容來自船機(jī)幫編輯整理,作者:石勇輪機(jī)長 |
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