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機(jī)組某次啟停脹差大原因分析

 集控零米 2021-08-11


一、低壓缸脹差大異常經(jīng)過

5月11日#1機(jī)檢修完畢。5:11機(jī)組沖轉(zhuǎn),此時(shí)低壓缸脹差2.74mmm/高壓缸脹差3.12mm/缸脹3.22mm,一切正常。

6:12機(jī)組并網(wǎng),低壓缸脹差2.39mm/高壓缸脹差3.35mm/缸脹3.22mm。此時(shí)發(fā)現(xiàn)潤滑油壓低,交流油泵聯(lián)啟,高壓油泵停運(yùn)后調(diào)速油壓下降至1.13MPA,聯(lián)動(dòng)高壓油泵,故并網(wǎng)后交流油泵和高壓油泵一直處于運(yùn)行狀態(tài)。(潤滑油壓低問題最終得到了解決,是潤滑油過壓閥泄壓所致,但#2注油器可能也存在問題,下次停機(jī)檢查)

8:15負(fù)荷30MW,低壓缸脹差5.7mmm/高壓缸脹差6.2mm/缸脹3.22mm。高壓缸脹差緩慢下降,低壓缸脹差繼續(xù)呈增大趨勢(shì)。此后負(fù)荷一直保持45MW左右運(yùn)行。

18:40接令#1機(jī)停機(jī),此時(shí)低壓缸脹差5.3mmm/高壓缸脹差1.74mm/缸脹17.53mm。

19:19機(jī)組打閘轉(zhuǎn)子墮走到0過程中,低壓缸脹差由5.31mm迅速上漲至7.12mmm/高壓缸脹差1.72mm/缸脹17.62mm。

21:47盤車狀態(tài),低壓缸脹差達(dá)到最大值7.54mmm/高壓缸脹差1.78mm/缸脹17.62mm。之后低壓缸脹差呈緩慢下降趨勢(shì),最低下降至7.46mm。為減小脹差,汽機(jī)送軸封,抽真空。軸封一經(jīng)送后,低壓缸脹差又逐漸呈增大趨勢(shì)。

23:36低壓缸脹差達(dá)到最大值7.69mm(低壓缸脹差6.5mm報(bào)警,7.5mm跳機(jī)),隨后開始緩慢下降。

5月12日3:10潤滑油過壓閥處理完畢機(jī)組啟動(dòng),鍋爐點(diǎn)火。4:10主汽門前壓力4.5MPA,盤車脫扣。

5:26沖轉(zhuǎn),此時(shí)低壓缸脹差7.0mmm/高壓缸脹差0.47mm/缸脹17.44mm。一經(jīng)沖轉(zhuǎn)低壓缸脹差迅速由7.0mm下降至5.8mm,因潤滑油壓力仍然低,機(jī)組一直未并網(wǎng)維持3000rpm運(yùn)行,低壓缸脹差一直保持在5.83mm左右。

7:44因主汽門前壓力高8.87MPA,引起調(diào)速系統(tǒng)不穩(wěn)定,轉(zhuǎn)速升至3185rpm,飛環(huán)1動(dòng)作。在3000rpm-3185rpm轉(zhuǎn)速飛升階段低壓缸脹差有一個(gè)突降過程,由5.83mm降至5.65mm/高壓缸脹差由0.57mm降至0.52mm。隨后接令按照停機(jī)處理,打閘轉(zhuǎn)子墮走至0,低壓缸脹差由5.65mm升至7.11mm/高壓缸脹差由0.52mm升至1.04mm。

二、低壓缸脹差大原因分析

從以上兩次停機(jī)經(jīng)過分析,在機(jī)組兩次打閘到轉(zhuǎn)子墮走過程中,低壓缸脹差迅速上升至報(bào)警值甚至跳機(jī)值。造成此次低壓缸脹差大的主要原因有以下幾點(diǎn):

1、機(jī)組檢修完啟動(dòng)后一直保持45MW運(yùn)行,負(fù)荷較低蒸汽流量少,低壓缸葉片做功產(chǎn)生的熱量無法被正常帶走,造成低壓缸脹差一直較大,機(jī)組打閘停機(jī)前低壓缸脹差已達(dá)到5.5mm。

2、停機(jī)過程中,從45MW減負(fù)荷到0總共39分鐘,停機(jī)速度較快。汽缸與轉(zhuǎn)子未充分得到冷卻,整個(gè)停機(jī)過程缸脹降低了0.1mm,低壓缸脹差只降低了0.4mm,也就是說在機(jī)組停機(jī)前低壓缸脹差就已達(dá)到了一個(gè)較高的值。

3、從兩次打閘停機(jī)后轉(zhuǎn)子惰走階段,低壓缸脹差均有不同程度的突增,漲幅在1.5~1.8mm。如果打閘前的低壓脹差比較大,往往使低壓脹差超過極限值,甚至達(dá)到表計(jì)的最大量程。產(chǎn)生這個(gè)現(xiàn)象的主要原因是轉(zhuǎn)于旋轉(zhuǎn)時(shí)受離心力的影響,發(fā)生了徑向和軸向變形的結(jié)果。因?yàn)殡x心力和轉(zhuǎn)速的平方成正比,轉(zhuǎn)速升高時(shí),葉片和葉輪產(chǎn)生巨大的離心力并作用在大軸上,使軸產(chǎn)生徑向拉力,直徑變粗,長度減小,即表現(xiàn)為脹差的減小。也就是說軸的徑向變形的比值增加了,材料力學(xué)叫泊桑效應(yīng),或稱回轉(zhuǎn)效應(yīng)。當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時(shí),隨著離心力的減小,軸的直徑變細(xì),長度相應(yīng)增加了。打閘后轉(zhuǎn)速從3000r/min在幾分鐘內(nèi)就降到1000r/min以下,離心力與轉(zhuǎn)速的平方成正比地減小,使轉(zhuǎn)子很快伸長,即表現(xiàn)脹差的突增。因?yàn)榈蛪恨D(zhuǎn)子直徑較大,低壓脹差的突增的幅度就大些。調(diào)出以往停機(jī)曲線,發(fā)現(xiàn)機(jī)組打閘到轉(zhuǎn)速到0階段,也存在高壓缸和低壓缸脹差飛升的現(xiàn)象,特別是低壓缸脹差增幅一般都在1.5mm-1.8mm左右。

3、此次停機(jī)后,鍋爐采取壓火處理,使得主蒸汽壓力一直較高,雖然電動(dòng)主閘門前、高排逆止門后、中聯(lián)門前疏水都關(guān)閉,但高壓疏水?dāng)U容器集管一和集管二溫度一直較高,判斷為疏水門關(guān)閉不嚴(yán)密(疏水反竄造成盤車脫扣),造成大量的高溫高壓蒸汽進(jìn)入本體疏水?dāng)U容器,擴(kuò)容后的蒸汽進(jìn)入凝汽器喉部然后隨之進(jìn)入汽缸,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)一步加熱,加速了低壓缸脹差增大。

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