2019年2月,公司安排我參加了為期一周的MAN B&W ME系列電噴主機培訓,這次培訓內(nèi)容基本上以我司"松"字號電噴機為模板,順帶講解了最新電噴機的改進技術(shù),如排氣閥的改進,PMI SYSTEM的改進,主機缸套水系統(tǒng)的新技術(shù)等等。個人通過這次培訓,結(jié)合以前在JXS和MDS輪的工作經(jīng)驗,對電噴主機有如下進一步的認知,在此供大家分享: 一,與傳統(tǒng)主機相比,現(xiàn)在的電噴機同等功率下,油耗要更低,這個就要求提高爆壓,而目前對環(huán)保要求高,要滿足TIER2要求,氮氧化物排放就要降低,此時就要求降低爆壓,既要滿足經(jīng)濟性又要滿足排放性要求,現(xiàn)代ME主機就通過改變主機排氣閥的關(guān)閉定時,在要求經(jīng)濟性時就提前關(guān)閉排氣閥,提高爆壓,在需要滿足環(huán)保要求時,就滯后關(guān)閉排氣閥,讓一部分壓縮氣體通過排氣閥排出,降低爆壓。同時,大幅提高掃氣壓力,掃氣壓力從傳統(tǒng)機的不到1公斤大幅提高到兩公斤以上,此時就大大降低了主機氣缸缸套內(nèi)壁的溫度,很容易造成低溫腐蝕。以前在吉祥松,主機內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)缸壁發(fā)黑,廠家給的報告是低溫腐蝕,在掃氣口取油樣化驗,化驗單顯示為殘油堿值高,當時百思不得其解?,F(xiàn)在明白了,這兩項不矛盾,硫酸腐蝕和低溫腐蝕不是同一個概念,硫酸腐蝕只是低溫腐蝕的一個方面?,F(xiàn)在ME主機主要管理要點之一是要消除低溫腐蝕,我們將主機暖缸溫度調(diào)到85°,還是無法消除低溫腐蝕。MAN B&W主機廠家針對第一代電噴機低溫腐蝕嚴重,缸套磨損嚴重的問題,從新提供了一個解決方案,即缸套水冷卻系統(tǒng),該系統(tǒng)將主機缸套水的溫度大幅增加到110°,120°報警,125°減速。這樣就大大減小了主機低溫腐蝕的幾率。而我公司前期造的船都沒有這套系統(tǒng),我們平時的管理要點就是注意暖缸水的溫度不要低于85°,不要長時間在50%額定負荷下運行,注意及時調(diào)整汽缸油的注油量。二,現(xiàn)代ME主機取消了鏈傳動機構(gòu),用HYDRAULIC POWERSUPPLY液壓油單元取代了凸輪軸,用ENGINE CONTROL SYSTEM主機控制系統(tǒng)取代了調(diào)速器,用CRANKSHAFT POSITIONSENSING SYSTEM凸輪軸位置感應(yīng)系統(tǒng)即TOCHO 系統(tǒng)感知曲軸的實際位置,用local OPERATIONPANNEL取代了LOCAL CONTROL STAND增加了HYDRAULIC POWERsupply、CYLINDER LUBRICATION,取消了ROLLER GUIDES、STARTING AIRDISTRIBUTOR 。增加的這些東西,對我們管理來說,要管理好三個系統(tǒng),第一個是角度控制系統(tǒng),第二個是液壓油系統(tǒng),第三個是電腦操作系統(tǒng)。1.角度編碼器是CRANKSHAFT POSITIONSENSING SYSTEM中最重要的部件,用來監(jiān)控感知船舶曲軸的位置的,這個錯亂了,發(fā)送到ACU,CCU的信號就錯亂了,船舶就無法運轉(zhuǎn)了。為了保證船舶的正常運轉(zhuǎn),廠家設(shè)計時就安裝了兩套系統(tǒng),A系統(tǒng)和B系統(tǒng),兩者為冗余系統(tǒng),A系統(tǒng)在船舶自由端只接了三根探頭,為測量探頭,另一根探頭使用的是飛輪端的轉(zhuǎn)速傳感器,如果兩個位置出現(xiàn)偏差,就要調(diào)整角度編碼器的探頭位置。角度編碼器中A的位置在NO1缸上死點后90能監(jiān)測到信號,一直到270°停止,角度編碼器中B的位置比A的位置滯后45°,也就是135°一直到315°能監(jiān)測到曲軸的位置,每個探頭四個位置,兩套系統(tǒng)共八個位置,相當于把曲軸分為8等份,每一個等份45°,這樣,主機在停止時就能知道主機曲軸現(xiàn)在的大致位置。由于角度編碼器在主機自由端,主機運轉(zhuǎn)時震動大,角度編碼器支撐座容易松動甚至斷裂,導(dǎo)致角度編碼器探頭位置移動,甚至損壞角度編碼器,因此角度編碼器要每三個月檢查標定一次,飛輪端的轉(zhuǎn)速探頭隔段時間也要檢查,檢查方法:將NO1缸盤到上死點,拿橋規(guī)檢查主機曲軸的實際位置,再看飛輪端的測速探頭是不是在O°上,調(diào)整測測速探頭在零位,再根據(jù)測速探頭來檢查角度編碼器中A,B系統(tǒng)探頭的位置。再安裝角度編碼器,系統(tǒng)A中第一個探頭的位置在NO1缸上死點后90°,系統(tǒng)B中第一個位置在NO1缸上死點后135°,角度編碼器安裝或標定后,一定要盤車一到三周,這樣角度編碼器才會被激活,,主機ECU就知道主機曲軸目前所處的大致位置,為下次啟動做準備。 2.液壓油系統(tǒng),ME主機標準的液壓油系統(tǒng)一般由兩臺電動液壓泵和3臺機帶液壓泵組成,電動液壓泵只起啟動作用,如果三臺機帶液壓泵故障,電動液壓泵是無法滿足主機正常運轉(zhuǎn)的,只有第二種聯(lián)合液壓泵系統(tǒng),電動液壓泵可以滿足在機帶泵全部故障情況下主機15%負荷下運轉(zhuǎn),我以前上的松字號為標準系統(tǒng)。第三種為純電動液壓泵系統(tǒng),可以全部使用電動液壓泵來運轉(zhuǎn)主機,液壓油系統(tǒng)對主機潤滑油的精度要求很高,通常需要19/15精度以下的潤滑油,再通過機帶濾器25/6mu的濾器過濾來滿足伺服油的運轉(zhuǎn),在此要求主機滑油分油機持續(xù)運轉(zhuǎn),不要停止,以此來保證主機滑油系統(tǒng)的干凈,主機潤滑油要兩個月取樣化驗。在液壓系統(tǒng)圖中,312閥為溢流閥,標準系統(tǒng)中設(shè)定壓力為225KG,311閥為安全閥,當壓力超過315KG時此閥打開,保證整個系統(tǒng)的安全,310閥為停車閥或系統(tǒng)安全閥,為電動控制閥,當安保系統(tǒng)觸發(fā),和停車信號時都可以觸發(fā)此閥開啟,以便達到停車的目的。310閥應(yīng)該每6個月進行功能測試,功能測試時,將電動液壓泵模式選擇開關(guān)選到手動模式,將316閥打開,接測試壓力表,再手動打開電動液壓泵,看液壓表上壓力,一般為225KG,再將310閥打開,看316中表的壓力。液壓系統(tǒng)管理中,主要是要保證油的干凈,其次油容易泄漏,進空氣,系統(tǒng)中進空氣,一般在波爾濾器的空氣閥及泄放閥中,系統(tǒng)泄漏點一般在FIVA 閥,各液壓閥件中,平時要多注意檢查。3.主機操作系統(tǒng),該系統(tǒng)為重點,這段時間主要學習操作界面,電腦電路板如何更換,工況怎么調(diào)整,換一些主要部件時怎么進行功能測試,電腦數(shù)據(jù)怎么下載,在此部分,電腦操作界面及數(shù)據(jù)下載就不詳細講述了,這些看界面就知道。更換主機控制板,這種主機,EICU,ECU,均為冗余設(shè)計,主機上電腦控制板均為MPC板,結(jié)構(gòu)都是一樣的,只是里面的軟件不一樣。如果主機的某一塊板壞掉了,我們可以將主機上的冗余板拆下來用。在換板過程中,先停主機,對要更換的板斷電,拆掉地址碼,再將其他接口拆掉,換新板時,先檢查側(cè)面DIP碼的位置,1和8號位在OFF位置,其他在ON位置,如果要強制下載,4號位也要放在OFF位,接上地址碼,通電自動下載,一般需要15分鐘左右,當MOP板上燈出現(xiàn)三紅兩綠后,就可以將4號位的開關(guān)置于on位。當指示燈出現(xiàn)兩紅兩綠時,就說明下載完成了,此時,我們就可以將其他電腦接線接起來,啟動主機運轉(zhuǎn)了。該下載方式是在地址碼正常的情況下下載的。如果地址碼不正?;蛘邅G失,我們就要用到板中間的DIP SWITCH 開關(guān),進行地址碼撥號,根據(jù)說明書的規(guī)定列表,找出板中8位地址碼的正確位置,撥好號后再安裝,通電下載。 主機工況調(diào)整,每次換油時,或者每個月,我們要檢查主機工況,根據(jù)燃油情況調(diào)整主機參數(shù)。這樣可以將主機工況放置于最佳狀態(tài),降低燃油消耗,調(diào)整時,首先檢查PROCESS INFORMATION 中的信息,于PMISYSTEM中的測量值進行比較,正常情況下,以PIM中的值為工況實際值,調(diào)整時,要先調(diào)整FUEL QUALITY 中的參數(shù),F(xiàn)UEL QUALITY 中燃油低熱值與密度都要與加油單中數(shù)值一致,applied FUEL QUALITYOFF SET調(diào)整時,要比較PROSESS INFORMATION中ESTIMATED LOAD 與PMI中測出來的值進行比較,如果ESTIMATED LOAD值低,將OFFSET往低的方向調(diào),反之往高的方向調(diào),使電腦顯示負荷值與PMI測量值一致。再調(diào)整PI,PCOM,PMAX。PI調(diào)整時是調(diào)整差值的百分比,電腦中PI值比PMI測量值高,應(yīng)該向低的方向調(diào)整,反之則向高的方向調(diào)整,一般偏差不要超過0.5BAR。PCOM調(diào)整與PI調(diào)整方法一致,PCOM偏差值以3BAR內(nèi)為宜。最后調(diào)整PMAX,PMAX調(diào)整偏差也是以3BAR為宜,調(diào)整完成之后,再次測量PMI,與PROCESS INFORMATION 值進行比較,直到PMI中值與電腦中值一致時止。一定要注意,調(diào)整順序為FUEL QUALITY,再調(diào)PI再調(diào)PCOM,最后才調(diào)PMAX,只有這樣才能調(diào)準。最新的柴油機版本已經(jīng)有自動調(diào)整功能,使用自動調(diào)整功能時,一定要在恒定工況下調(diào)整。功能測試,主機在更換一些重要部件后,要進行功能測試,如HCU單元中的 plunger FEED SENCER 更換后,TACHO ENCODER 更換后,PMI系統(tǒng)的探頭跟換后,液壓泵中WASH PLATE FEEDBACKSENCOR 更換后都要進行功能測試。測試是在完車狀態(tài)下,盤車機在脫開的位置進行的,如果要進行HCU功能測試,此時將主機FUNCTION 中 HCU選擇在測試模式,按照主機操作電腦上的說明一步一步做,TACHO及 HPS也是按這樣的步驟進行的。機帶液壓泵工作位置,如果ACU故障,液壓泵斜盤工作在正車最大位置,如果泵斜盤反饋信號丟失,液壓泵斜盤工作在原來方向的最大位置。FIVA閥中的反饋傳感器不能拆解,如果運轉(zhuǎn)中FIVA閥故障,可以在電腦中將該缸CCU resetting。汽缸油注油器換新時,要注意檢查注油器調(diào)整螺母的長度,與原來的拆下來的保持一致,這樣就不會因為換新注油器時改變該缸的注油量。如果某一個缸的CCU故障,汽缸油無法注油時,可以將該缸的汽缸油接線接到ECU的52號線上,給該缸強制注油。第一代ME-C主機排氣閥閥桿與閥殼為油密封,在運行當中一定要檢查排氣閥頂部的注油孔,不能堵塞,如果堵塞,將會使閥桿與閥殼的磨損加大,閥桿卡死,解體排氣閥,安裝時,一定要在氣封下面注滿潤滑油。由于第一代產(chǎn)品容易導(dǎo)致排氣閥高溫結(jié)碳和卡死,現(xiàn)在已經(jīng)換到第三代產(chǎn)品上了,即結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)MC主機排氣閥一致。現(xiàn)代主機還存著很多的問題,發(fā)現(xiàn)問題,MAN B&W主機廠家一般會發(fā)通函,我們一定要及時關(guān)注通函中的內(nèi)容。將出現(xiàn)的問題及時解決。由于時間有限,目前只寫到這些,培訓機構(gòu)還搞了一套操作界面、說明書,平時多看看說明書,爭取早日熟悉ME機型。(以上僅供學習和交流)
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