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啤酒廢水處理的幾種工藝比較

 涂山環(huán)保 2020-06-04


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酸化—SBR法處理啤酒廢水

此方法主要處理設備是酸化柱和SBR反應器。這種方法在處理啤酒廢水時,在厭氧反應中,放棄反應時間長、控制條件要求高的甲烷發(fā)酵階段,將反應控制在酸化階段,這樣較之全過程的厭氧反應具有以下優(yōu)點

(1)由于反應控制在水解、酸化階段反應迅速,故水解池體積小

(2)不需要收集產(chǎn)生的沼氣,簡化了構造,降低了造價,便于維護,易于放大;

(3)對于污泥的降解功能完全和消化池一樣,產(chǎn)生的剩余污泥量少。同時,經(jīng)水解反應后溶解性COD比例大幅度增加,有利于微生物對基質的攝取,在微生物的代謝過程中減少了一個重要環(huán)節(jié),這將加速有機物的降解,為后續(xù)生物處理創(chuàng)造更為有利的條件。

(4)酸化—SBR法處理高濃度啤酒廢水效果比較理想,去除率均在94%以上,最高達99%以上。

要想使此方法在處理啤酒廢水達到理想的效果時運行環(huán)境要達到下列要求:

(1)酸化—SBR法處理中高濃度啤酒廢廢水,酸化至關重要,它具有兩個方面的作用,其一是對廢水的有機成分進行改性,提高廢水的可生化性;其二是對有機物中易降解的污染物有不可忽視的去除作用。酸化效果的好壞直接影響SBR反應器的處理效果,有機物去除主要集中在SBR反應器中。

(2)酸化—SBR法處理啤酒廢水受進水堿度和反應溫度的影響,最佳溫度是24℃,最佳堿度范圍是500~750mg/L。視原水水質情況,如堿度不足,采取預調堿度方法進行本工藝處理;若溫度差別不大,運行參數(shù)可不做調整,若溫度差別較大,視具體情況而定。


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UASB—好氧接觸氧化工藝處理啤酒廢水

此處理工藝中主要處理設備是上流式厭氧污泥床和好氧接觸氧化池,處理主要過程為:廢水經(jīng)過轉鼓過濾機,轉鼓過濾機對SS的去除率達10%以上,隨著麥殼類有機物的去除,廢水中的有機物濃度也有所降低。調節(jié)池既有調節(jié)水質、水量的作用,還由于廢水在池中的停留時間較長而有沉淀和厭氧發(fā)酵作用。由于增加了厭氧處理單元,該工藝的處理效果非常好。上流式厭氧污泥床能耗低、運行穩(wěn)定、出水水質好,有效地降低了好氧生化單元的處理負荷和運行能耗(因為好氧處理單元的能耗直接和處理負荷成正比)。

好氧處理(包括好氧生物接觸氧化池和斜板沉淀池)對廢水中SS和COD均有較高的去除率,這是因為廢水經(jīng)過厭氧處理后仍含有許多易生物降解的有機物。該工藝處理效果好、操作簡單、穩(wěn)定性高。上流式厭氧污泥床和好氧接觸氧化池相串聯(lián)的啤酒廢水處理工藝具有處理效率高、運行穩(wěn)定、能耗低、容易調試和易于每年的重新啟動等特點。只要投加占厭氧池體積1/3的厭氧污泥菌種,就能夠保證污泥菌種的平穩(wěn)增長,經(jīng)過3個月的調試UASB即可達到滿負荷運行。整個工藝對COD的去除率達96.6%,對懸浮物的去除率達97.3%~98%,該工藝非常適合在啤酒廢水處理中推廣應用。


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新型接觸氧化法處理啤酒廢水

此方法處理過程為:廢水首先通過微濾機去除大部分懸浮物,出水進入調節(jié)池,然后中提升泵打入VTBR反應器中進行生化處理,通過風機強制供風使廢水與填料接觸,維持生化反應的需氧量,VTBR反應器出水進入沉淀器,去除一部分脫落的生物膜以減輕氣浮設備的處理負荷,之后流人氣浮設備去除剩余的生物膜,污泥及浮渣送往污泥池濃縮后脫水。

該處理工藝有以下主要特點:

①VTBR反應器由廢舊酒精罐改造而成,節(jié)省了投資。與鋼筋混凝土結構相比,具有一次性投資低,運行穩(wěn)定,處理效果好等特點。

②冬季運行時,在VTBR反應器外部加了一層保溫材料,使罐中始終保持較高的溫度,提高了生物的活性。

③因VTBR反應器高達10m左右,水深大,所選用風機為高壓風機,風壓為98kPa,N=75kw,耗電量大


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生物接觸氧化法處理啤酒廢水

該工藝采用水解酸化作為生物接觸氧化的預處理,水解酸化菌通過新陳代謝將水中的固體物質水解為溶解性物質,將大分子有機物降解為小分子有機物。水解酸化不僅能去除部分有機污染物,而且提高了廢水的可生化性,有益于后續(xù)的好氧生物接觸氧化處理。該工藝在處理方法、工藝組合及參數(shù)選擇上是比較合理的,充分利用各工序的優(yōu)勢將污染物質轉化、去除。然而,如果由于某些構筑物的構造設計考慮不周會影響運行效果,致使出水水質不理想,使生物接觸氧化池的出水(靜沉30min的澄清液)COD為500~600mg/L,經(jīng)混凝氣浮處理后出水COD仍高達300mg/L,遠高于排放要求(150mg/L)。

但是此處理方法在設計和運行中回出現(xiàn)以下問題

(1)水解酸化池存在的問題主要是沉淀污泥不能及時排除。由于該廢水中懸浮物濃度較高,因而池內(nèi)污泥產(chǎn)量很大,而原工藝僅在水解酸化池前端設計了污泥斗,所以池子的后部很快就淤滿了污泥。另外,隨著微生物量的增加在軟性生物填料的中間部位形成了污泥團,使得傳質面積減小。針對污泥淤積情況,在水解酸化池前可增設一級混凝氣浮以去除水中的懸浮物,經(jīng)此改進后水解酸化池能長期、穩(wěn)定、有效地運行,其出水COD也從1100~1200mg/L降至900~1000mg/L,收到了較好的效果。不過,增設混凝氣浮增加了運行費用,而且氣浮過程中溶入的O2還可能對水解酸化產(chǎn)生不利影響。因此,在設計采用水解酸化處理懸浮物濃度高的污水時,可增設污泥斗的數(shù)量以便及時排除沉淀污泥。此外,為防止填料表面形成污泥團應采用比表面積大、不結泥團的半軟性填料。

(2)如果廢水中污染物濃度較高或前處理效果不理想,生物接觸氧化池前端的有機物負荷較高,使得供氧相對不足,此時該處的生物膜呈灰白色,處于嚴重的缺氧狀態(tài),而池末端成熟的好氧生物膜呈琥珀黃色。同時,水中的生物活性抑制性物質濃度也較高,對微生物也有一定的抑制作用。這些因素使得生物接觸氧化池沒有發(fā)揮出應有的作用,處理效果不理想。鑒于此,可一采取階段曝氣措施即多點進水,污水沿池長多點流入生物接觸氧化池以均分負荷,消除前端缺氧及抑制性物質濃度較高的不利影響。改為多點進水并經(jīng)過一段時間的穩(wěn)定運行后,生物接觸氧化池的出水(30min的澄清液)COD為200~300mg/L。再經(jīng)混凝氣浮工序處理后最終出水COD<150mg/L(一般在130mg/L),達到了排放要求。

(3)在調試運行過程中,生物接觸氧化池中生物膜脫落、氣泡直徑變大(曝氣方式為微孔曝氣)、出水渾濁、處理效果惡化的現(xiàn)象時有發(fā)生。經(jīng)研究、分析、驗證發(fā)現(xiàn)這是由于負荷波動或操作不當造成溶解氧不足而引起的。溶解氧不足使得生物膜由好氧狀態(tài)轉變?yōu)閰捬鯛顟B(tài),其附著力下降,在空氣氣泡的攪動下生物膜大量脫落,導致水粘度增加、氣泡直徑增大、氧轉移效率下降,這又進一步造成缺氧,如此形成惡性循環(huán)致使處理效果惡化。

(4)在調試運行初期,發(fā)生這種現(xiàn)象時一般是增大供氣量以提高供氧能力來消除缺氧,結果由于氣泡攪動強度增大,造成了更大范圍的生物膜脫落、水粘度更大、氧轉移效率更低,非但沒能提高供氧能力反而使情況更糟。正確的處理措施應是減小曝氣量,待脫落的生物膜隨水流流出后再逐漸增加曝氣量使溶解氧濃度恢復到原有水平,若水溫適宜則2~3d后生物膜就可恢復正常。

因此當采用此工藝處理啤酒廢水時要遵循下列要求:①采用水解酸化作為預處理工序時應考慮懸浮物去除措施。②采用推流式生物接觸氧化池時,為避免前端有機物負荷過高可采用多點進水。③應嚴格控制溶解氧濃度,供氧不足會造成生物膜大范圍脫落,導致運行失敗。


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內(nèi)循環(huán)UASB反應器+氧化溝工藝處理啤酒廢水

此工藝采用厭氧和好氧相串聯(lián)的方式,厭氧采用內(nèi)循環(huán)UASB技術,好氧處理用地有一處狹長形池塘,為了降低土建費用,因地制宜,采用氧化溝工藝。本處理工藝的關鍵設備是UASB反應器。該反應器是利用厭氧微生物降解廢水中的有機物,其主體分為配水系統(tǒng),反應區(qū),氣、液、固三相分離系統(tǒng),沼氣收集系統(tǒng)四個部分。厭氧微生物對水質的要求不象好氧微生物那么寬,最佳pH為6.5-7.8,最佳溫度為35℃-40℃,而本工程的啤酒廢水水質超出了這個范圍。這就要求廢水進入UASB反應器之前必需進行酸度和溫度的調節(jié)。這無形中增加了電器。儀表專業(yè)的設備投資和設計難度。內(nèi)循環(huán)UASB技術是在普通UASB技術的基礎上增加一套內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),它包括回流水池及回流水泵。UASB反應器的出水水質一般都比較穩(wěn)定,在回流系統(tǒng)的作用下重新回到配水系統(tǒng)。這樣一來能提高UASB反應器對進水水溫、pH值和COD濃度的適應能力,只需在UASB反應器進水前對其pH和溫度做一粗調即可。UASB反應器采用環(huán)狀穿孔管配水,通過三相分離器出水,并在三相分離器的上方增加側向流絮凝反應沉淀器,它由玻璃鋼板成60°安裝而成,能在最大程度上截留三相分離出水中的顆粒污泥。

此處理工藝主要有以下特點:

①實踐證明,采用內(nèi)循環(huán)UASB反應器+氧化溝工藝處理啤酒廢水是可行的,其運行結果表明COD總去除率高達95%以上

②由于采用的是內(nèi)循環(huán)UASB反應器和氧化溝工藝串聯(lián)組合的方式,可根據(jù)啤酒生產(chǎn)的季節(jié)性、水質和水量的情況調整UASB反應器或氧化詢處理運行組合,以便進一步降低運行費用。


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UASB+SBR法處理啤酒廢水

本處理工藝主要包括EGSB反應器和CASS反應器。將EGSB和CASS兩種處理單元進行組合,所形成的處理工藝突出了各自處理單元的優(yōu)點,使處理流程簡潔,節(jié)省了運行費用,而把EGSB作為整個廢水達標排放的一個預處理單元,在降低廢水濃度的同時,可回收所產(chǎn)沼氣作為能源利用。同時,由于大幅度減少了進入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產(chǎn)量,從而使整個廢水處理過程的費用大幅度減少。

EGSB+CASS法處理工藝與水解酸化+SBR處理工藝相比有以下優(yōu)點

(1)“EGSB+CASS”工藝合理,實用性強。本工藝的核心為好氧池,整個工藝經(jīng)歷缺氧、好氧過程,能有效控制絲狀菌的生長,防止污泥膨脹,有效去除氨氮;因反應前、中期水中有機物濃度高,微生物處于對數(shù)生長,處理速度快,氧利用率高,從而降低了能耗;同時,工藝調節(jié)靈活,進水、曝氣、沉淀、排水時間可根據(jù)實際情況調節(jié)易于操作。適合不同規(guī)模的啤酒企業(yè)使用。

(2)處理流程簡單,安裝操作及維修很方便。待處理污水經(jīng)匯集后,泵入EGSB反應器,其流速、進水量按設定工藝參數(shù)控制,污無需攪拌設備,后污水自然升流至CASS池,間歇式曝氣沉淀后排放,工藝過程簡單。構筑物EGSB反應器中沉池、CASS池為半地下式的鋼混結構,曝氣裝置(除曝氣頭外)可現(xiàn)場制作,安裝制作簡單,操作控制靈活,可自控也可手動,維修保養(yǎng)也很方便。

(3)投資費用低,比國外同類型設備價格低60%。

(4)處理能力大,處理效果好。EGSB反應器因反應區(qū)聚積大量厭氧顆粒污泥,廢水與之接觸充分反應速度快,可降解水中80%以上的COD。反應器頂部設置三相分離器,能及時將處理過程中形成的固、液、氣分離,促進反應進程。CASS池集進水、曝氣、沉淀、排水于一體,擴大了反應池的功能,不僅提高了處理速度而且處理效果明顯。該池可降解90%以上的COD和BOD。

(5)工藝成熟穩(wěn)定,耐沖擊負荷,水質和水量的波動對出水影響小工藝自動化程度較高,運行管理和維修方便,勞動定員少。




實踐證明,厭氧-好氧串聯(lián)工藝在啤酒處理工藝中具有優(yōu)勢,是我國啤酒廢水治理工藝采用或整改的方向。同時對啤酒廢水采用清濁分流,高濃度廢水采用厭氧(如UASB)工藝預處理后與低濃度廢水混合進入好氧處理系統(tǒng),更易達到環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

在條件允許的情況下,盡可能選用先進的污水治理技術。同時要充分考慮到工藝、設備、資金、場地、人員素質,所處地理環(huán)境及氣候條件等因素,靈活選擇適宜自己廠家特點的技術方法。

對啤酒企業(yè)來說,不僅要重視廢水處理工藝技術本身,而且要對處理設施的運行管理引起足夠的重視。先進科學的管理也可以作為一種技術作用于工藝本身,使其發(fā)揮出應有的作用。

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