[摘 要] 針對法國阿爾斯通公司330MW機(jī)組發(fā)電機(jī)振動(dòng)問題進(jìn)行分析,將振動(dòng)處理的經(jīng)過進(jìn)行論述,找出造成振動(dòng)的主要原因,供分析同類型問題時(shí)做為參考。 [關(guān)鍵詞] 發(fā)電機(jī) 振動(dòng) 處理 1、#2發(fā)電機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)過 #2發(fā)電機(jī)組系北重-阿爾斯通公司生產(chǎn)的T255-460型,該機(jī)組采用自激式旋轉(zhuǎn)二極管無刷勵(lì)磁系統(tǒng),冷卻方式為水-氫-氫。#2發(fā)電機(jī)組于2003年3月份進(jìn)行了投產(chǎn)后的首次標(biāo)準(zhǔn)性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機(jī)組有任何異常狀況。在4月30日機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)后各運(yùn)行參數(shù)正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)端蓋垂直振動(dòng)值達(dá)0.14mm。已經(jīng)嚴(yán)重超出了振動(dòng)監(jiān)督的合格范圍,隨即停機(jī)進(jìn)行了檢查處理。以下詳細(xì)介紹處理經(jīng)過及原因分析。 2、前兩次處理經(jīng)過及原因分析 2.1 2003年5月1日停機(jī)后,根據(jù)出現(xiàn)振動(dòng)的部位分析,主要集中在勵(lì)磁機(jī)本體處。而且勵(lì)磁機(jī)的電樞是懸掛在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子端部,造成振動(dòng)的可能性極大。勵(lì)磁機(jī)解體后檢查未發(fā)現(xiàn)安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為1470N.m,勵(lì)磁機(jī)電樞外圓端部擺度測試值如表1 兩對稱點(diǎn)的代數(shù)差均小于0.08mm(標(biāo)準(zhǔn)),說明該點(diǎn)的安裝質(zhì)量符合要求。勵(lì)磁機(jī)裝復(fù)后沖車至3000r/min,勵(lì)磁機(jī)端蓋垂直振動(dòng)值達(dá)0.22mm。根據(jù)振動(dòng)情況可以看出勵(lì)磁機(jī)檢查未出效果。隨后邀請西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷,為了盡快消除振動(dòng),對勵(lì)磁機(jī)電樞端部平衡塊進(jìn)行了配重試驗(yàn),通過3次增減電樞端部平衡塊,使得振動(dòng)消除發(fā)電機(jī)#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,于2003年5月14日,并網(wǎng)帶負(fù)荷運(yùn)行,啟動(dòng)后振動(dòng)測試數(shù)據(jù)如表2 #2機(jī)組啟動(dòng)后,經(jīng)有關(guān)專家和公司專業(yè)人員共同分析,一致認(rèn)為造成發(fā)電機(jī)振動(dòng)的主要原因?yàn)?/p> 1)發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵(lì)磁機(jī)電樞部位; 2)汽輪發(fā)電機(jī)組存在膨脹不均勻和熱變形。 2.2#2機(jī)大修后從5月14日啟動(dòng)后運(yùn)行至7月份,發(fā)電機(jī)振動(dòng)未發(fā)現(xiàn)異常情況。當(dāng)進(jìn)入夏季高溫時(shí),發(fā)電機(jī)的冷、熱氫溫度提高大約15℃,此時(shí)發(fā)電機(jī)的振動(dòng)發(fā)生了明顯的變化,2003年10月14日測試振動(dòng)的結(jié)果如表3 對運(yùn)行中振動(dòng)跟蹤結(jié)果進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論 1)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣溫度對勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的影響特別敏感,振動(dòng)大小隨著氫氣溫度的變化而變化 2)機(jī)組無功負(fù)荷的變化,對勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的影響也較大。#2機(jī)組的無功負(fù)荷一般只保持在30Mvar左右,無功負(fù)荷升高后勵(lì)磁機(jī)的振動(dòng)明顯增大。運(yùn)行一段時(shí)間后,勵(lì)磁機(jī)的外部振動(dòng)再次達(dá)到0.11mm左右。根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,于2004年3月16日停機(jī)小修,再次對勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)進(jìn)行處理。勵(lì)磁機(jī)揭蓋檢查后在其端部增加平衡塊75g,發(fā)電機(jī)#7、#8振動(dòng)分別降至0.012mm至0.016mm,通過配重后調(diào)整氫氣溫度和無功負(fù)荷,運(yùn)行不久以后勵(lì)磁機(jī)部位的振動(dòng)值又上升到了0.13mm,發(fā)電機(jī)組在振動(dòng)超標(biāo)的情況下維持運(yùn)行。 3、#2機(jī)組B級(jí)檢修中對勵(lì)磁機(jī)振動(dòng)的分析及處理 3.1振動(dòng)影響著整個(gè)汽輪發(fā)電機(jī)的安全可靠運(yùn)行,而且超過允許值的振動(dòng)將帶來許多危害,大致可以分析為以下幾個(gè)方面: 1)引起動(dòng)、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產(chǎn)生偏磨。 2)使某些部件產(chǎn)生過大的動(dòng)應(yīng)力、導(dǎo)致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。 3)使汽封、油封間隙加大而降低機(jī)組熱效率。 4)引起某些堅(jiān)固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動(dòng)。 5)使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路 根據(jù)水電部對3000r/min的汽輪發(fā)電機(jī)的軸承振動(dòng)幅值的規(guī)定如表4:按這一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定判斷,#2勵(lì)磁機(jī)的振動(dòng)處在不合格的范圍內(nèi),這將對發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行造成極其嚴(yán)重的危害,所以,必須停機(jī)進(jìn)行振動(dòng)處理。
3-2 前次大修中發(fā)電機(jī)存在并處理的異常情況 1)發(fā)電機(jī)#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴(yán)重的一處寬4mm,深2.5mm,對該劃痕進(jìn)行了微弧焊處理,并更換#7瓦。 2)汽輪機(jī)的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴(yán)重的汽封進(jìn)行更換,整個(gè)通流部分間隙調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 3)低、發(fā)中心高低偏差0.75mm,對發(fā)電機(jī)兩側(cè)基礎(chǔ)進(jìn)行的調(diào)整,使中心高、低差達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求0.04mm,左右0.00 4)勵(lì)磁機(jī)電樞與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘中有一個(gè)犯卡,通過檢修現(xiàn)場的手段未能拔出,原位進(jìn)行了回裝。 5)經(jīng)試驗(yàn)檢測出有3個(gè)旋轉(zhuǎn)二極管反向耐壓超標(biāo),用天平稱重后保證質(zhì)量不變的情況下進(jìn)行更換,避免由于質(zhì)量不平衡造成振動(dòng)。 根據(jù)上次大修中發(fā)電機(jī)存在以及處理的問題,分析了造成機(jī)組振動(dòng)的原因,決定利用#2機(jī)組B級(jí)檢修的機(jī)會(huì)對發(fā)電機(jī)進(jìn)行解體檢修,對機(jī)組的振動(dòng)問題做一次徹底處理。 3-3 B級(jí)檢修中對發(fā)電機(jī)振動(dòng)的處理經(jīng)過 發(fā)電機(jī)長期在振動(dòng)超標(biāo)的情況下運(yùn)行,造成的危害是顯而易見的,這樣下去對機(jī)組安全穩(wěn)定造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會(huì)同北京汽輪電機(jī)有限公司的相關(guān)專業(yè)人員,組織召開了#2機(jī)組處理振動(dòng)的專題會(huì)議,決定進(jìn)行發(fā)電機(jī)解體檢查,并且對轉(zhuǎn)子返廠做動(dòng)平衡試驗(yàn)。 3.3.1停機(jī)前做發(fā)電機(jī)空載無勵(lì)磁狀態(tài)下的振動(dòng)測試,結(jié)果如表5: 3.3.2轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常 3.3.3發(fā)電機(jī)解體后檢查處理的項(xiàng)目及內(nèi)容 1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠,進(jìn)行了轉(zhuǎn)子單獨(dú)以及轉(zhuǎn)子與電樞一體的動(dòng)平衡測試,動(dòng)平試驗(yàn)完全合格。 2)轉(zhuǎn)子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。 3)對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)其中一處高出0.14mm,經(jīng)過研磨后使軸頸光滑并達(dá)到一致 4)#7軸承下瓦鎢金局部受損,將#7軸承更換為原始安裝時(shí)所用的軸承,并對軸承球面進(jìn)行刮研,使得接觸合格。 5)勵(lì)磁機(jī)電樞與轉(zhuǎn)子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更換。 6)發(fā)電機(jī)定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn)及引出線的固有頻率測試均合格 7)冷卻器內(nèi)部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好 8)發(fā)電機(jī)定子調(diào)整墊片原為多個(gè)鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹鋼墊片,而且每處不超出三片,沿發(fā)電機(jī)縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。 9)發(fā)電機(jī)與低壓轉(zhuǎn)子重新調(diào)中心,二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,對輪連接后調(diào)整其同心度<0.03mm 3.3.4運(yùn)行中轉(zhuǎn)子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常 3.3.5勵(lì)磁機(jī)安裝的關(guān)鍵點(diǎn) #2發(fā)電機(jī)組的勵(lì)磁機(jī)是旋轉(zhuǎn)無刷勵(lì)磁系統(tǒng),勵(lì)磁機(jī)懸掛在發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子端部,勵(lì)磁機(jī)電樞對發(fā)電機(jī)的振動(dòng)影響特別大,所以勵(lì)磁機(jī)安裝過程中有以下一些工序應(yīng)嚴(yán)格要求; 1)電樞安裝如圖1所示,d和d1直徑尺寸差值(即間隙)應(yīng)≥0.6mm,若<0.6mm,應(yīng)修整導(dǎo)桿絕緣層外圓(d) 2)電樞安裝后慢轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子,用百分表檢查圖2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓跳動(dòng)偏差,C點(diǎn)部位外圓跳動(dòng)兩對標(biāo)稱點(diǎn)的代數(shù)差應(yīng)≤0.20mm,間隙K≤H1-H。將各組數(shù)據(jù)調(diào)整在合格范圍.。 3)勵(lì)磁機(jī)電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有0.01mm的間隙,否則會(huì)造成安裝困難或晃度過大。 4)轉(zhuǎn)子接地檢測裝置回裝時(shí),要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免發(fā)射器裝偏,引發(fā)勵(lì)磁機(jī)的擺動(dòng)。 4、結(jié)論 引起汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)的原因有很多,主要有電磁和機(jī)械方面。發(fā)現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)后一定要仔細(xì)判別振動(dòng)原因。 4.1為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應(yīng)觀察三相電流是否平衡,如不平衡則產(chǎn)生100HZ的振動(dòng);其次,再保持負(fù)荷值一定,在較大范圍改變勵(lì)磁電流,觀察勵(lì)磁電流對振動(dòng)的影響,如果隨其變化,振動(dòng)也急劇變化,就表明振動(dòng)原因是轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路。 4.2為了確定是否屬于機(jī)械方面的原因,可保持勵(lì)磁電流一定,若振動(dòng)隨著有功負(fù)荷變化,則表明振動(dòng)是由于機(jī)械原因引起的,通常應(yīng)在汽輪機(jī)上或在汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)聯(lián)軸部位上尋找原因,如果振動(dòng)值較大,而且不隨勵(lì)磁電流或負(fù)荷的變化而變,這種現(xiàn)象也屬于機(jī)械原因引起。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)。主要表現(xiàn)為50HZ和100HZ兩個(gè)頻率;50HZ的振動(dòng)主要由轉(zhuǎn)子不平衡引起,并通過軸承、端蓋偉給機(jī)座,減小的辦法就是提高轉(zhuǎn)子大齒和小齒兩個(gè)方向的剛度不同引起的 4.3機(jī)組檢修后的安裝,一定要嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進(jìn)行,技術(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整在合格的范圍內(nèi),盡量避免由于安裝、調(diào)試的質(zhì)量原因而造成振動(dòng),使發(fā)電機(jī)組在優(yōu)良振動(dòng)的條件下穩(wěn)定運(yùn)行。 |
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