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數(shù)控電加工機(jī)床常見故障排除方法

 共同成長888 2017-09-05
摘要:數(shù)控電加工機(jī)床包括數(shù)控線切割機(jī)床和數(shù)控電腐蝕加工機(jī)床。其電氣系統(tǒng)主要分為數(shù)控系統(tǒng)、高頻脈沖電源和機(jī)床電器三部分。在數(shù)控系統(tǒng)中又分為微處理機(jī)、接口電路、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路等。本文介紹數(shù)控電加工機(jī)床常見故障排除方法。
  
  一、三光牌數(shù)控線切割機(jī)
  
  故障現(xiàn)象:步進(jìn)電動(dòng)機(jī)失步。

  
  步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的工作原理見圖1。S1是進(jìn)給開關(guān),使用常閉接點(diǎn)。與非門輸進(jìn)2的PA是計(jì)算機(jī)發(fā)出的步進(jìn)電機(jī)控制信號(hào)。當(dāng)關(guān)掉進(jìn)給開關(guān),或者控制信號(hào)PA為低電平(0.8V以下)時(shí),與非門的輸出為高電平,光電耦合器V1的輸進(jìn)端沒有足以使發(fā)光二極管發(fā)光的電流,因此輸出真?zhèn)€光敏三極管截止,+12V電源通過電阻R3、R4使三極管V2飽和導(dǎo)通。V2對(duì)2M的電位值如下:基極約為0.7V,集電極約為0.3V,驅(qū)動(dòng)電路中的三極管V5、V6截止。其各點(diǎn)的電位值如下:發(fā)射極約為0V,集電極約為8V以上。步進(jìn)電機(jī)繞組L因V6截止而無電流通過。打開進(jìn)給開關(guān)且控制信號(hào)PA為高電平時(shí),輸出為低電平(0.5V以下),這樣V1飽和導(dǎo)通,使得V2的基極電位低于0.5V而截止,+12V電源通過R4、V3、R5為V5、V6提供基極電流,使其導(dǎo)通,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)繞組中流過工作電流。R9和V4是過電流保護(hù)電路,當(dāng)V6電流過大時(shí),R9兩端電壓升高,流過V4的電流增大,使V5的基極電流減少,從而減小V6的輸出電流。此時(shí)R9兩真?zhèn)€電壓又減小,V4中電流也隨之減小,V5的基極電流加大,V6的輸出電流也加大,使得步進(jìn)電動(dòng)機(jī)繞組在導(dǎo)通時(shí)電流趨于穩(wěn)定。
  
  步進(jìn)電動(dòng)機(jī)失步故障一般為V6損壞,常見故障為集電極與發(fā)射極之間擊穿短路,是由V7和R8組成的續(xù)流電路失效引起,檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查V7、R8回路。如屬V6集電極與發(fā)射極之間開路,則原因是由R9和V4組成的保護(hù)電路故障造成,此時(shí)應(yīng)同時(shí)檢驗(yàn)該回路。
  
  二、DK7732數(shù)控鑰絲切割機(jī)床
  
  故障現(xiàn)象:高頻脈沖電源工作不正常,加工走絲時(shí)切削火花時(shí)大時(shí)小,短路時(shí)既不回退也不停機(jī),造成斷絲,如圖2所示。

  
  切削火花時(shí)大時(shí)小,疑是脈沖電源工作不正常,直觀檢查發(fā)現(xiàn)電壓指示正常,切削電流指示不正常。短路時(shí),短路處有火花產(chǎn)生,且間隙電壓不為零;脈沖電源各部分的波形及電位正常,脈沖電源輸出也正常。短路時(shí)不回退、不停機(jī),一般是計(jì)算機(jī)控制回路不正常,疑是調(diào)節(jié)變頻電位器內(nèi)部不良,更換后故障現(xiàn)象依舊;再查發(fā)現(xiàn)線架上導(dǎo)電塊已嚴(yán)重磨損,鋁絲與之接觸不良,導(dǎo)電塊修磨后,重新調(diào)整機(jī)床,機(jī)床運(yùn)行正常。
  
  三、DK7725E數(shù)控線切割機(jī)床
  
  故障現(xiàn)象:脈沖電源輸出故障。
  
  該機(jī)床由多諧振蕩器產(chǎn)生相應(yīng)的脈沖寬度和間隔,經(jīng)三極管V1倒相放大,當(dāng)控制機(jī)發(fā)出脈沖電源信號(hào)時(shí),繼電器K2吸合,脈沖波形信號(hào)通過射極輸出器V2傳送至功放電路,供機(jī)床放電加工。S1是調(diào)試開關(guān),控制機(jī)沒有脈沖信號(hào)時(shí),可按下S1強(qiáng)制輸出脈沖電源。當(dāng)運(yùn)絲電機(jī)換向時(shí),繼電器K1吸合,三極管V3導(dǎo)通而關(guān)掉脈沖電源信號(hào)。脈沖電源電路如圖3所示。

  
  脈沖電源輸出的主要故障是輸出電流過大,一般是由于功放管被擊穿。正常脈沖電源的短路電流為每一功放管0.6~0.8A,大于3A則被擊穿。造成功放管擊穿的原因多為下一級(jí)功放管失效;若打開控制機(jī)上的脈沖電源開關(guān),按切割鍵后無輸出,是V1的集電極與V2的基極未接通引起的。此時(shí)可丈量繼電器K2線圈兩端是否有6V電壓,如有說明是繼電器損壞,若無則說明控制機(jī)未發(fā)出脈沖信號(hào),應(yīng)檢查控制機(jī)的接口電路。此外,假如運(yùn)絲電動(dòng)機(jī)換向時(shí)不切斷脈沖電源輸出,一般是由繼電器K1發(fā)生故障引起的,此時(shí)應(yīng)更換繼電器。
  
  四、DK7725E數(shù)控線切割機(jī)床
  
  故障現(xiàn)象:X軸工作抖動(dòng),同時(shí)伴有機(jī)械噪聲。
  
  該機(jī)床采用TP801單板機(jī)控制,伺服驅(qū)動(dòng)部分采用步進(jìn)電動(dòng)機(jī)。首先將X軸電動(dòng)機(jī)與其機(jī)械部分脫離,若故障依舊,表明故障源在電氣部分。與該故障有關(guān)的電路為計(jì)算機(jī)主機(jī)電路、接口電路和步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電路。應(yīng)用“交換法”以Y軸驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)X軸電動(dòng)機(jī),則X軸故障消除;以X軸驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)Y軸電動(dòng)機(jī),故障發(fā)生在Y軸。由此判定是X軸驅(qū)動(dòng)電路發(fā)生故障。檢查發(fā)現(xiàn)X軸驅(qū)動(dòng)電路一只大功率晶體管3DD101B斷路,造成步進(jìn)電動(dòng)機(jī)輸進(jìn)缺相運(yùn)行。更換一只新管后,故障排除。
  
  在經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床中,步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電路的大功率晶體管故障率較高,這是因其系統(tǒng)為開環(huán)控制所致。機(jī)床加工的過程中,由于某種原因發(fā)生過載或過流,其開環(huán)系統(tǒng)無法檢測并使電路停止工作,必然會(huì)燒毀晶體管。
  
  五、DK7725E數(shù)控電火花線切割機(jī)床
  
  故障現(xiàn)象:Y軸在快速加工中失步。
  
  該機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)部分采用步進(jìn)電動(dòng)機(jī)。對(duì)于TP801單板機(jī)而言,步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的失步主要是PIO信號(hào)故障或單板機(jī)與步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電路之間的接口電路故障;假如串接于指示步進(jìn)電動(dòng)機(jī)每相導(dǎo)通和截止的發(fā)光二極管或步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電路損壞也會(huì)出現(xiàn)該故障。
  
  首先檢查發(fā)光二極管。因Y軸在加工過程中A、B、C三相指示燈均發(fā)光,說明二極管本身無故障,但有一相略顯發(fā)光不足,說明該相有故障。檢查發(fā)光二極管接步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電路真?zhèn)€動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)信號(hào),測得該端信號(hào)與另兩端有明顯差異。用一只完好的PIO芯片更換機(jī)床上的芯片,故障仍然存在。根據(jù)系統(tǒng)工作原理,故障源應(yīng)在接口電路中。其系統(tǒng)Y軸的接口電路如圖4所示。

  
  靜態(tài)檢查接口電路各元件無故障。通電動(dòng)態(tài)檢查,輸進(jìn)信號(hào)三相均平衡而測得1V23開關(guān)管3DK4B的輸出信號(hào)與其余兩相不同,說明1V23開關(guān)管的性能變差,導(dǎo)致A、B、C三相電壓不平衡,導(dǎo)致Y軸電動(dòng)機(jī)快速時(shí)失步。
  
  更換一只新開關(guān)管3DK4B后故障排除。
  
  六、ED-NC-32電火花加工機(jī)床
  
  故障現(xiàn)象;C軸時(shí)常發(fā)生高速運(yùn)轉(zhuǎn),無報(bào)警信號(hào);自啟動(dòng)達(dá)C軸高速也無報(bào)警信號(hào)。
  
  根據(jù)失速時(shí)C軸轉(zhuǎn)速接近最高轉(zhuǎn)速的故障現(xiàn)象分析,首先考慮以下三個(gè)方面:(1)速度指令(VCMD)異常;(2)測速反饋回路異常;(3)伺服放大器異常。使用HP54602數(shù)字記憶示波器在伺服放大器一側(cè)觀察VCMD信號(hào)。當(dāng)故障出現(xiàn)時(shí),示波器捕捉到的信號(hào)正常,說明CNC部分沒有題目。觀測測速機(jī)反饋信號(hào)時(shí),發(fā)現(xiàn)C軸直流電動(dòng)機(jī)并未配置測速發(fā)電機(jī),而是采用脈沖編碼器。脈沖編碼器的反饋信號(hào)經(jīng)過一個(gè)“頻率一電壓(V/F)轉(zhuǎn)換器”轉(zhuǎn)換后形成速度反饋的比較電壓,為了進(jìn)步抗干擾能力,在編碼器輸出和CNC間加有隔離放大器,所有信號(hào)采用光禍隔離,包括給脈沖編碼器供電也使用了一個(gè)DC-DC變換器,將CNC一側(cè)的+5V電源經(jīng)隔離變換后送至編碼器。如圖5所示。

  
  在隔離放大器一側(cè)用示波器觀測編碼器的兩路輸出信號(hào),在故障出現(xiàn)時(shí),示波器上亦出現(xiàn)了異常的反饋信號(hào),有時(shí)甚至沒有輸出,由此確定故障出在與編碼器有關(guān)的回路中。先檢查編碼器供電電源,發(fā)現(xiàn)+5V電壓不穩(wěn),在故障出現(xiàn)時(shí)甚至下跌到3V左右。在隔離放大器靠近CNC一側(cè)CNC提供給放大器的+5V電源卻非常穩(wěn)定,由此確定故障在隔離放大器的DC-DC變換器。用一塊國產(chǎn)+5VDC-DC變換器,采用板外連線的方法替換后,機(jī)床恢復(fù)正常。

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