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密封油系統(tǒng)異常情況分析探討

 阿龍釣魚(yú) 2016-04-19

摘要:針對(duì)河北石家莊良村熱電有限公司2臺(tái)330MW發(fā)電機(jī)組,密封油系統(tǒng)發(fā)生的異常進(jìn)行分析,查明原因,制定針對(duì)性防范措施,有效地控制了發(fā)電機(jī)漏氫、軸瓦漏油、密封油系統(tǒng)振動(dòng)、氫氣純度下降等現(xiàn)象的發(fā)生,確保了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 


關(guān)鍵詞:密封油  振動(dòng)  漏氫  漏油


石家莊良村熱電1、2號(hào)機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),密封油系統(tǒng)先后發(fā)生過(guò)軸瓦漏油,發(fā)電機(jī)漏氫,氫氣純度下降,密封油泵出口壓力下降且大幅擺動(dòng)等異常現(xiàn)象。嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,處理時(shí)稍有不慎將會(huì)造成事態(tài)擴(kuò)大,出現(xiàn)嚴(yán)重后果。針對(duì)設(shè)備的異?,F(xiàn)象,我們查找出了設(shè)備安裝時(shí)的缺陷,以及調(diào)整中的一些經(jīng)驗(yàn),列出與同行探討交流。


1.設(shè)備狀況

密封油系統(tǒng)專用于向發(fā)電機(jī)密封瓦供油,且使油壓高于發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓0.056±0.02MPa。以防止發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣沿轉(zhuǎn)軸與密封瓦的間隙向外泄漏,同時(shí)也防止油壓過(guò)高而導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)大量進(jìn)油。以保證發(fā)電機(jī)內(nèi)部氣體的純度和壓力不變。良村熱電發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)為單流環(huán)形式,主要由發(fā)電機(jī)密封瓦(見(jiàn)圖:1)、回油擴(kuò)大槽、浮子油箱、空氣抽出槽、兩臺(tái)交流密封油泵、一臺(tái)直流密封油泵和再循環(huán)泵、真空裝置、壓力調(diào)節(jié)裝置及開(kāi)關(guān)表盤(pán)等組成。密封油的流程為:軸承潤(rùn)滑油管路→真空油箱→交流密封油泵→濾油器→差壓閥→發(fā)電機(jī)密封瓦→機(jī)內(nèi)側(cè)(氫側(cè))回油 →擴(kuò)大槽→浮子油箱→空氣抽出槽→軸承潤(rùn)滑油排油→汽機(jī)主油箱。空側(cè)排油(與發(fā)電機(jī)軸承潤(rùn)滑油混合)→空氣抽出槽→潤(rùn)滑油排油→汽機(jī)主油箱。


2 .異常分析與措施

2.1密封瓦漏氫

我廠#2發(fā)電機(jī)自2014年1月份開(kāi)始,發(fā)電機(jī)漏氫量呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)。補(bǔ)氫間隔由84小時(shí)補(bǔ)氫一次,逐漸降至33小時(shí)補(bǔ)氫一次。測(cè)量每天的漏氫量>16m3/d,嚴(yán)重超過(guò)廠家規(guī)定發(fā)電機(jī)漏氫量<5m3/d的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。另一方面也造成氫氣大量損失。利用便攜式測(cè)氫儀進(jìn)行全面檢測(cè),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)本體有一個(gè)沙眼漏氫,進(jìn)行了堵漏處理;觀察發(fā)電機(jī)漏氫量沒(méi)有減小趨勢(shì);進(jìn)一步檢測(cè)發(fā)現(xiàn)排氫風(fēng)機(jī)出口管煙氣中含氫量達(dá)4~5%,超標(biāo)嚴(yán)重。分析認(rèn)為發(fā)電機(jī)密封瓦存在漏氫現(xiàn)象,該漏點(diǎn)機(jī)組運(yùn)行中無(wú)法處理,采取觀察運(yùn)行措施,列為停機(jī)檢修項(xiàng)目。

2014年8月23日#2機(jī)組按計(jì)劃轉(zhuǎn)為A級(jí)檢修,對(duì)發(fā)電機(jī)密封瓦(見(jiàn)圖:2)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)兩處漏氫點(diǎn),一是密封膠圈老化、變形(見(jiàn)圖3)造成漏氫;另一方面密封瓦與轉(zhuǎn)子徑向間隙過(guò)大0.29mm,正常值為0.18-0.20 mm之間,這樣就造成密封油膜不穩(wěn),密封效果差造成漏氫。檢修中將徑向間隙調(diào)整為0.2 mm,將老化、變形的密封膠圈全部更換,回裝后進(jìn)行發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)組啟動(dòng)后發(fā)電機(jī)漏氫量達(dá)到優(yōu)良,為4.76 m3/d,補(bǔ)氫次數(shù)由修前的每周補(bǔ)氫5次降至每周補(bǔ)氫2次(見(jiàn)圖:4、5),效果明顯。



2.2汽輪機(jī)七、八瓦漏油

2013年8月25日#2機(jī)組進(jìn)行了一次D級(jí)檢修,機(jī)組啟動(dòng)后出現(xiàn)汽輪機(jī)7、8號(hào)瓦漏油現(xiàn)象,且趨勢(shì)逐漸加重,臨時(shí)采取引流措施防止發(fā)生火災(zāi)事故。本次檢修未對(duì)密封瓦、軸瓦、油擋解體檢修;停機(jī)狀態(tài)測(cè)量油檔間隙無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象,首先排除了油檔間隙過(guò)大引起的漏油。

從油流方面分析,汽輪機(jī)七瓦回油與汽端密封瓦的空側(cè)回油匯集,八瓦回油與勵(lì)端密封瓦的空側(cè)回油匯集,分別進(jìn)入密封油系統(tǒng)的空氣抽出槽,分離出氣體后通過(guò)潤(rùn)滑油回油管道流回主油箱。排氫風(fēng)機(jī)的作用是抽出空氣抽出槽中的氣體,使容器內(nèi)形成負(fù)壓,使回油更加暢通。檢查發(fā)現(xiàn)排氫風(fēng)機(jī)出風(fēng)量明顯不足,據(jù)此針對(duì)性地檢查了風(fēng)機(jī)葉輪、入口濾網(wǎng)、入口擋板均未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。最后確定為排氫風(fēng)機(jī)入口管道被異物堵塞,造成空氣抽出槽正壓運(yùn)行,系統(tǒng)回油不暢最終造成汽輪機(jī)七、八瓦漏油。

利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)排氫風(fēng)機(jī)入口管道進(jìn)行疏通,管道內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)異物;通過(guò)認(rèn)真排查最終發(fā)現(xiàn)排氫風(fēng)機(jī)入口管道安裝不合理,有一定的傾斜角度(見(jiàn)圖5),低洼處存油堵塞管道。由于該管道緊貼12.6米平臺(tái)下部布置,屬于高空管道目測(cè)不宜發(fā)現(xiàn)。按規(guī)定該處應(yīng)安裝一個(gè)放油門(mén),施工時(shí)遺漏了,最終造成積油增多堵塞管道。采取校正管道的措施,消除了管道的傾斜角度,杜絕了積油現(xiàn)象的發(fā)生,機(jī)組啟動(dòng)后汽輪機(jī)七、八瓦漏油現(xiàn)象徹底消失。


2.3密封油壓大幅波動(dòng)

2014年10月23日,2號(hào)機(jī)密封油系統(tǒng)發(fā)生了一次油壓大幅擺動(dòng)現(xiàn)象,同時(shí)伴隨管道、油泵劇烈振動(dòng)。調(diào)取當(dāng)時(shí)參數(shù)曲線分析發(fā)現(xiàn),密封油系統(tǒng)振動(dòng)與頂軸油壓波動(dòng)有一定關(guān)系,當(dāng)時(shí)汽輪機(jī)處于盤(pán)車(chē)狀態(tài),2A頂軸油泵運(yùn)行,該泵出口油壓在10 MPa -14MPa之間波動(dòng),從而引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子頂起高度發(fā)生變化,密封油壓隨之波動(dòng),造成密封油泵及其管路振動(dòng)的連鎖反應(yīng)。將2A頂軸油泵切為2B頂軸油泵之后頂軸油壓穩(wěn)定,密封油壓也隨之穩(wěn)定,密封油系統(tǒng)振動(dòng)現(xiàn)象消失(見(jiàn)圖7)。


引起密封油系統(tǒng)振動(dòng)原因很多,運(yùn)行中應(yīng)針對(duì)當(dāng)時(shí)參數(shù)變化進(jìn)行分析,以上情況可以借鑒處理。其它可能引起密封油壓擺動(dòng)的原因有:1、密封油系統(tǒng)溢流閥故障,穩(wěn)壓能力下降引起密封油壓波動(dòng),可采取隔離溢流閥,通過(guò)調(diào)整溢流閥旁路的措施來(lái)維持壓力穩(wěn)定;重新調(diào)整溢流閥彈簧緊力徹底消除振動(dòng)現(xiàn)象。2、密封油濾網(wǎng)堵塞引起油壓波動(dòng),迅速切換密封油濾網(wǎng)維持油壓穩(wěn)定。3、密封油差壓閥故障引起油壓波動(dòng),迅速檢查油平衡管路、氫平衡管路,適當(dāng)調(diào)整差壓閥旋鈕,維持油壓穩(wěn)定;進(jìn)行相應(yīng)處理。4、由于密封油泵故障引起系統(tǒng)振動(dòng),迅速采取倒泵措施消除振動(dòng)。5、真空油箱應(yīng)維持合理真空,真空過(guò)高也會(huì)引起密封油壓大幅擺動(dòng)。

2.4發(fā)電機(jī)氫氣純度不合格現(xiàn)象分析

我廠機(jī)組運(yùn)行中發(fā)生過(guò)幾次氫氣純度下降的不安全現(xiàn)象,原因是密封油系統(tǒng)真空泵故障停運(yùn)引起。密封油系統(tǒng)配有一臺(tái)真空泵,維持真空油箱-88KPa的真空,高真空可以用來(lái)凈化油質(zhì),減少油對(duì)氫氣的污染。密封油系統(tǒng)無(wú)備用真空泵也存在一定弊端,不可避免的出現(xiàn)真空泵故障停運(yùn)現(xiàn)象。系統(tǒng)處于正壓狀態(tài)運(yùn)行時(shí),水汽、塵埃等雜質(zhì)無(wú)法抽出造成氫氣純度下降。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行對(duì)發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子有不利的影響,通常采取頻繁排污、補(bǔ)氫的方式來(lái)維持氫氣純度,又增加了氫氣的損耗。

針對(duì)真空泵故障造成的發(fā)電機(jī)氫氣純度下降這一課題,我們進(jìn)行認(rèn)真分析,制定出了解決方案。認(rèn)為將密封油系統(tǒng)真空管道與主機(jī)空氣管道連接到一起(見(jiàn)圖8),異常情況下開(kāi)啟聯(lián)絡(luò)閥門(mén),通過(guò)主機(jī)真空泵維持密封油系統(tǒng)的真空。系統(tǒng)改造后運(yùn)行效果良好,沒(méi)有再發(fā)生過(guò)發(fā)電機(jī)氫氣純度不合格現(xiàn)象。


                                       

3.結(jié)論

由于我廠是新投產(chǎn)機(jī)組,設(shè)備安裝時(shí)也遺留了一些隱患。例如排氫風(fēng)機(jī)入口管道傾斜,又少安裝了一個(gè)放油門(mén)造成管路堵塞,引起軸瓦漏油。分析出氫氣純度下降的原因,通過(guò)簡(jiǎn)單的系統(tǒng)改造,即增加密封油箱與主機(jī)真空系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)管的方法,消除了氫氣純度下降不安全因素。引起密封油系統(tǒng)異常的因素很多,需要日常工作中認(rèn)真分析總結(jié)、積累經(jīng)驗(yàn),更好地服務(wù)于生產(chǎn)。


文章來(lái)源:《第四屆熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能降耗新技術(shù)研討會(huì)論文集》

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